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《工業之流光歲月》第186章:小改
“推力還不夠,我們的要求是必須達到12噸,推重比也最好要達到65,這是最基本的要求,所以我認為這次需要對發動機再進行一次大的改動,甚至核心機也要改。”
  早年全程負責了斯貝202發動機的國產化工作,雖然最後也沒有完成,但吳總工對這款發動機已經是相當清楚,其核心機設計方案在八十年代看來已經稍顯老舊。
  直接提出要求:“斯貝的核心機本來還算不錯,但我們這次要求更高,所以也應該做一些對應的改進,首先是高溫渦輪的溫度,能增加的話,最好還是提一些上去,這才是一款大推力軍用渦扇該有的樣子。”
  斯貝的高溫渦輪技術為六十年代末期巔峰,1168攝氏度的渦輪前總溫比起八十年代這一票航空發動機動輒1300攝氏度以上的數據來說,差距已經很明顯。
  作為總工,他的心裡很清楚,只要能夠把發動機的渦輪總溫提到現在國際主流水準,推力要達到12噸絕對沒問題,所以他才會直接提出相應要求。
  而達姆組作為羅羅的斯貝項目部負責人,對發動機的各種改進方案都計算過,增加渦輪總溫或許是一個不錯的想法。
  “這個想法肯定是沒問題,但我認為沒必要做太激進的改進,基於成本控制考慮,把溫度適當增加到1250攝氏度左右就行,一旦超過1300,也就沒必要了。”
  畢竟是基於斯貝的核心機做改進設計,僅按照斯貝原先設計的高壓壓氣機來說,它所能匹配的高溫渦輪也有一定的區間要求,就算能超過這區間數據,後續也不一定就能再繼續增加推力。
  這是作為斯貝開發者才能知道的保密數據,基於各種原因,他不好說出來,直接以成本問題作為說辭,也算是沒什麽大問題。
  “如果確定要將高溫渦輪的總溫推高到1250攝氏度,那麽它就和TF-41的核心機空氣流量完全匹配,作為一款三代大推力渦扇的核心機,已經夠用了。”
  斯貝202時期的核心機空氣流量為57kg每秒,後來改進為TF-41的時候,也對核心機的高壓壓氣機進行優化,使用更有效率的壓氣機葉形,成功將原先12級高壓壓氣機改成11級,實現了減重目的。
  TF-41的核心機實際要比斯貝202更好,在成功實現壓氣機減重設計之後,同等受力情況下,也就有了提高核心機轉速的可能,而轉速一旦提高,空氣流量自然就會增加,這和電風扇在不同轉速下出風量會有變化的道理都是一樣。
  都是做技術的人,達姆在得知共和國準備要一款大推力軍用渦扇發動機之後,就差不多已經能猜到要求和預定的目標數據。
  也是很華麗地給出數據:“TF-41的核心機空氣流量為66kg每秒,F-100的核心機流量數據是61kg,通用公司正在研製的F-110發動機,根據我們預算應該是68kg左右,所以我們這款核心機的66kg空氣流量已經可以滿足需要。”
  僅從空氣流量數據來說,汪正國還是比較認可,本來TF-41的研發定位就是攻擊機、多用途飛機使用,這和F-110的原型F-101大致沒有區別,兩者的數據肯定會有一定相似。
  總體來說,核心機的改動確實很小,基本不會需要做太大的手術,風險控制方面已經算是相當不錯,這一點
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  值得認可。
  但要說這款核心機的改進有多讓人滿意,這倒也並不見得,至少在重量上就沒有減少下來,依舊是原來TF-41的水準。
  作為已經內定的項目技術總負責人,吳總工當然要提出問題:“減重!我們現在所要面臨一個非常重要的問題就是減重,否則推重比數據將不可能得到任何改善,這方面有什麽辦法沒?”
  要說給TF-41減重,這還真不是什麽容易的事,作為羅羅公司的斯貝項目部總工,達姆對這要求也很頭疼,這可是給TF-41啊,老天!
  不管斯貝還是TF-41,這兩都是歐美六七十年代航空發動機技術領域的最高水平,可以說是不惜工本研製,光TF-41的造價高達240萬美元,而同時期RM-8僅需100萬美元,兩者的差距如何拉開的?
  隨便例舉一點:TF-41在壓氣機葉片方面有80以上都是鈦合金製作,而RM-8卻僅僅只有40的佔比,這樣的差距不僅拉開造價,同樣也意味著TF-41大量采用鈦合金葉片,導致現在有心想要給發動機減重也不好下手。
  對已經成熟的原有發動機型號進行減重設計,最常用的辦法就是換用更加輕質的材料,那麽問題來了,難道還有什麽材料能在八十年代比鈦合金更適合做發動機葉片嗎?
  很明顯,這時候的TF-41要在發動機材料方面減重已經沒什麽意義,最多是做些悄悄補補的工作,在其它邊角方面做點材料替換,但效果真心不會有多大,成本卻要漲的飛起,肯定不合適。
  還好,羅羅公司畢竟是百年老店,即便斯貝項目部已經沒落,但技術底蘊依舊不差,很快就拿出了另外的方案。
  “如果真要想實現減重,現在我們所能夠做的,也就只能在低壓壓氣機和風扇方面做手腳,這方面相對要更加容易些,TF-41的風扇、低壓壓氣機加起來一共五級,設計已經落後了,目前主流軍用渦扇發動機的低壓段都是3級,所以這方面要下狠手!”
  縱然是要準備做大改動,但在低壓壓氣機上動手術比較方便,工作量小、風險更可控,這已經是目前能夠想到的最好辦法。
  “我們做過相關計算,在不影響發動機效率情況下,采用更加先進的寬弦風扇葉片技術方案,可以將低壓風扇砍掉一級,這樣就可以降低部分重量,並縮短發動機長度。”
  選用更好的風扇葉型,從而減少一級風扇是必須,汪正國記得上位面的共和國在完成斯貝202國產化之後,後續醞釀的改型方案就是砍掉一級風扇,這個絕對沒毛病。
  六十年代的渦扇發動機選用五級低壓風扇可以原諒,但現在已經是八十年代,肯定不能再拿出來招搖撞騙,重新優化改進是必然結果,這和之前汪正國同吳總工預計一樣。
  但砍掉一級低壓風扇就能完全解決問題?
  這似乎想的有些太容易,需知這被砍掉的低壓風扇本就是鈦合金葉片製作,重量方面也不太明顯,帶來的減重應效也不可能藥到病除。
  “采用以上改進方案,新發動機的推力應該可以剛好達到12噸標準,推重比大致也會超過6,如果你們能夠對這數據滿意,最多三年時間就能完成設計定型,其中技術風險不會太大,花的錢也不多。”
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