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《師尊下凡,帶我修仙》第五十二章 飛艇試飛
  飛艇的氦氣和空氣已經充滿,吊艙裡增加了配重,被四條系留繩緊緊拉著。

  四台副發動機也水平反方向吹風,向上吹風向下壓艇身,暫時壓製不讓飛艇飛起來。

  飛艇以公司名字乾坤青鳥命名,一號就是那艘43米長的驗證飛艇,這艘才是二號。

  長102米,寬32米,高27米,總容積68700余立方米,氦氣總容積54300余立方米。

  飛艇加滿3.3噸的油,不掛載任何吊艙,自重37753千克,載重19200千克,減少燃油最大載重21000千克,21噸!

  模塊化大吊艙最重的重3.1噸,有效載重只剩16噸左右。

  深藍色的艇身飽滿圓潤,龐大無比,小小的吊艙反而看著很袖珍。

  艇頭一側有一隻展翅飛翔的青色大鳥,另一側是公司Logo加飛艇名字。

  飛艇的吊艙並不是整體,分為駕駛艙和多功能艙。

  駕駛艙固定在飛艇底部,不可拆卸。

  駕駛艙嚴格來說也是吊艙,但這裡又有各種模塊化功能的吊艙,很容易搞混。

  所以吊艙在這裡不包含駕駛艙,隻特指模塊化功能的吊艙。

  駕駛艙有民航客機式的安全門,各種模塊化吊艙也有門,連接處借鑒火車車廂之間軟連接的設計。

  前提是保證駕駛艙安全的情況下,艇長副艇長或吊艙艙長按規定可以開門。

  整個飛艇的設計很簡單,飛艇底部鋪一層龍骨。

  6個長條筒狀,16立方米容積的氦氣囊,和幾個小空氣囊組成一個氣囊組。

  無數個氣囊組組成飛艇主體氣囊。

  無數個形狀大小不一的氦氣囊和空氣囊,組成飛艇形狀。

  蒙皮包裹整個骨架和氣囊。

  給氣囊上套很多條寬繩,把龍骨綁在氣囊底部。

  飛艇底部中間,偏前一點的位置設計駕駛艙,駕駛艙與龍骨固定連接。

  駕駛艙後面的龍骨上設計吊機和固定式吊鉤,用來雙保險吊掛模塊化吊艙或超大件貨物。

  吊機的吊鉤能升降幾十米,把地面的模塊化吊艙或超大件貨物吊到飛艇龍骨下方,固定式吊鉤伸過來掛住。

  模塊化吊艙比單個集裝箱高、長、寬一些,上方設計很多個吊環,用來與吊機掛鉤、固定式吊鉤吊掛。

  除了各自功能設計以外,模塊化吊艙裡還有小箱式吊機,類似電梯,用來升降人員貨物,升降高度15米。

  胡勇站在飛艇前方遠處,給自己和飛艇拍張自拍照,轉手發到大佬群裡。

  “人在飛艇,即將試飛!”

  群裡立刻傳來大佬們的無數驚歎聲,和無數羨慕聲。

  飛艇啊,別說沒坐過,連見都沒見過呢!

  真大,真藍,真霸氣科幻!

  “……我宣布,乾坤青鳥二號艇開始試飛!”

  各項安全檢查完畢後,胡勇和韓科慈博士等幾人登艇,兩位記者和兩位攝像師也登艇,胡勇再次自拍。

  在總經理張文東囉嗦又激昂的演講下,地面解開系留繩,飛艇收起系留繩,副發動機減少動力,起飛!

  副發動機動力減少,壓製飛艇的力減少,飛艇在自身升力的作用下上升,還挺平穩。

  “縱向平穩,橫向平穩,艇身穩定,一切正常!”

  “控制懸停,檢查電傳飛控系統。”

  “已懸停,開啟懸停自穩定系統。”

  “主發動機正常,

副發動機正常,涵道發動機正常,水平舵正常,方向舵正常,系統操作正常!”  “檢查穩定性。”

  “是,穩定誤差0.3米,正常。”

  天上地下的所有研究員們手心冒汗,一邊操作一邊查看狀態,生怕飛艇突然出故障。

  好在一切都正常,懸停在10米低空,整個飛艇的晃動幅度只有0.3米,還是很穩的。

  胡勇呢……

  又拍了一張照片,三張照片發到年級群裡。

  “人在飛艇,已起飛!”

  年級群倒是炸的不熱鬧,整個高一年級老師加同學,只有12個人有智能手機。

  想發班級群?

  那也得有啊,整個班級的老師同學只有三人有智能手機,至於單獨建個群嘛!

  三個老師正在炸群,驚歎的詢問胡勇,胡勇滿足一笑,不理他們,讓他們抓狂去吧。

  “各項正常,繼續上升,高度100米。”

  “是,繼續上升,關閉懸停自穩定系統。”

  “副發動機四車進三。”

  “是,副發動機四車進三。”

  “上升速度每秒1.2米。”

  “各項數值正常。”

  在副發動機大力向下壓製下,飛艇上升的不快,又平又穩。

  現在在試飛初期,還不敢全速上升,得一步一步測試。

  沒一會兒上升到100米低空,再次懸停,檢查各項儀表。

  “高度100米,開啟懸停自穩定系統。”

  “檢查各項數值。”

  “各項溫度正常。”

  “氦氣囊壓力增加0.2,正常。”

  “穩定誤差0.7米,正常。”

  飛艇全部正常,繼續上升,上升到500米低空後再檢查一遍,開始向前飛。

  飛艇的航線規則還沒定下來,但只要申請飛行,空管就會給出航線,想飛就飛,基本飛到哪裡都可以。

  500米低空時,氦氣囊膨脹了一些,空皮囊排出一些空氣。

  沒敢全速向前飛,隻維持在三四十公裡的時速,主發動機隻開啟了三分之一動力,副發動機依然在壓製飛艇升力。

  看這樣子大家心裡有個大概數了,要是主發動機全開,估計速度能輕松破百。

  要是再加上副發動機向前的推力,主副發動機巡航運行,估計速度輕松破130公裡。

  “測試前進轉向性能。”

  “是,前進轉向性能低13。”

  “怎麽會低這麽多?”

  “不知道。”

  “開啟右前側涵道發動機,全速。”

  “已開啟。”

  “轉向加速。”

  “計算轉向數據。”

  “依然低13。”

  韓科慈博士歎口氣道:“方向舵小了點。”

  “是否繼續測試?”

  胡勇道:“繼續測試,安全不用擔心,有我在。”

  只是方向舵小了點,效率沒達到預期而已,不涉及安全。

  方向舵位置正確,只是飛艇太龐大,沒有歷史經驗數據支持,自己計算出來的方向舵面積不一定準。

  這不就發現方向舵小了?

  沒有歷史數據支持, 只有真正試飛後發現問題,記錄數據,作為以後的參考數據。

  升空一個多小時後,飛艇二號降落,發現很多小問題,沒有大問題,需要改進改進。

  這次試飛還是很成功的,一些小問題影響不大,可以正常飛行。

  當然解決了更好,飛艇控制更加如臂指使,精準高效。

  算是取得完美成功,飛艇拉回廠房,公司行政和後勤、項目研究組、工人、記者全都鼓掌慶祝。

  飛艇只在吊艙駕駛艙下設計了一個肘節式輪子,有兩個高性能輪胎,作為地面支點。

  前後需要兩輛有長杆的車輛穩定,長杆伸高,鉤在飛艇前後的掛環上,防止飛艇縱向失穩。

  左右各兩條系留繩,用四輛車廂裡有絞盤的車輛拉著,以免向兩側傾倒。

  飛艇進廠房時必須小心,雖然廠房比飛艇大多了,進出時也不能有大風,六輛穩定的車必須控制好飛艇。

  降落回收飛艇還是挺麻煩的,在外面執行任務沒那麽麻煩。

  直接離地幾米十幾米懸停自穩定,吊艙裡的升降機升降,運輸物資或人員,或者整個吊艙一起升降。

  要是一下子要把所有貨卸完的話,突然間少了十幾噸載重,空載的飛艇會極速上升。

  這時候副發動機水平向上全力吹風,向下壓製飛艇,氦氣也可以釋放一部分,減少突然間的變量。

  試飛結束慶功,胡勇悄悄問總經理張文東:“老張,二號飛艇花了多少錢?”
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